某稱重設(shè)備系統(tǒng)有限公司自2013年開始推行六西格瑪管理,六西格瑪成為改進(jìn)過程、降低缺陷、提高業(yè)績、培訓(xùn)員工、保證公司長期高速增長的強(qiáng)勁的企業(yè)文化。天行健管理公司承擔(dān)該公司六西格瑪活動(dòng)的培訓(xùn)和項(xiàng)目指導(dǎo)工作,“提高GD傳感器的一次合格率”就是公司推行六西格瑪?shù)陌咐弧?/p>
1、稱重傳感器
一種將重量轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的敏感元件,主要由彈性體,應(yīng)變片,PCB板及電纜線組成。傳感器的精度直接決定了稱重系統(tǒng)的精度。GD傳感器(一種搖柱式稱重傳感器)是開發(fā)上市的新產(chǎn)品,主要用于汽車衡,軌道衡等產(chǎn)品。
2、GD傳感器投入生產(chǎn)已有半年,但生產(chǎn)線的平均合格率一直不高:
①產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率低導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降,生產(chǎn)定單不能按正常的生產(chǎn)周期完成而影響及時(shí)交貨;
②多次返工造成產(chǎn)品性能不穩(wěn)定,即使通過測(cè)試和檢驗(yàn),依然存在質(zhì)量隱患;
③產(chǎn)品質(zhì)量問題引起過多的維修,花費(fèi)過多的人力、物力和財(cái)力;
④有一部分GD傳感器銷往其他國外分公司,質(zhì)量不穩(wěn)定影響公司聲譽(yù)。
1、提高GD傳感器整個(gè)生產(chǎn)流程的六西格瑪水平,當(dāng)前:2.9σ,改進(jìn)后:3.6σ。
2、降低GD傳感器的報(bào)廢率,當(dāng)前:1.67%,改進(jìn)后:0.3%。
3、重復(fù)性與再現(xiàn)性容差百分率從67.1%下降到26.51%。
4、減少直接報(bào)廢,降低內(nèi)部返工返修及客戶服務(wù)維修費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、測(cè)量階段
GD傳感器概要生產(chǎn)流程分析(圖1),目前生產(chǎn)過程的六西格瑪水平為:2.9σ。

圖1
二、分析階段
1、主要缺陷類型分析(圖2)

圖2
造成傳感器返工的主要缺陷類型有:靈敏度超差、線性超差、半導(dǎo)體片歪、絕緣性能超差和其他原因。其中靈敏度超差和線性超差,是主要返工原因。其中,半導(dǎo)體片歪和絕緣性能超差是由于操作人員違反操作規(guī)程造成的。靈敏度和線性是傳感器的主要質(zhì)量特性,在制造過程中,由不同檢驗(yàn)員使用專用儀器進(jìn)行測(cè)量,因此人員和操作的一致性對(duì)質(zhì)量特性的控制至關(guān)重要。
2、用Minitab軟件對(duì)靈敏度的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析(圖3、圖4)

圖3

圖4
①對(duì)靈敏度測(cè)量系統(tǒng)的分析結(jié)果表明:
重復(fù)性與再現(xiàn)性容差百分率高達(dá)67.1%,因此測(cè)量系統(tǒng)誤差導(dǎo)致結(jié)果不真實(shí),是造成質(zhì)量特性不穩(wěn)定的主要原因。
②進(jìn)一步分析還表明測(cè)量系統(tǒng)的人為因素影響明顯:
被測(cè)傳感器放置的方法、位置因人而異,嚴(yán)重影響了測(cè)量結(jié)果的重復(fù)性與再現(xiàn)性,需對(duì)該測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
3、用因果圖對(duì)造成線性超差的原因進(jìn)行分析(圖5)

圖5
4、為確定線性超差的主要原因,進(jìn)行DOE試驗(yàn)分析(表6)

圖6
按極差排序,對(duì)非線性的影響程度最大的是因子A,其次是因子B,而因子C與D影響很小。這說明膜片是否退火是造成傳感器非線性的最重要的原因,而膜片退火主要是消除應(yīng)力,因此可以得出如下結(jié)論:膜片的應(yīng)力是造成非線性返工的主要原因。
三、改進(jìn)階段
1、為減少靈敏度測(cè)量系統(tǒng)的誤差,制作了一副專用測(cè)試夾具(圖7)

圖7
①使用此夾具,可防止側(cè)試時(shí)傳感器位置的轉(zhuǎn)動(dòng);
②消除測(cè)試對(duì)位過程中的人為因素;
③防止傳感器前后左右晃動(dòng),影響測(cè)試精度;
④經(jīng)驗(yàn)證,改進(jìn)后的系統(tǒng)誤差和改進(jìn)前相比顯著下降:容差百分率(SV/Tolerance)從67.1%降低到26.51%,效果顯著。
2、膜片的改進(jìn)
①將膜片沖壓以后,加一道退火工序,工藝條件為:600℃和5小時(shí)低溫退火;
②膜片的厚度從0.38mm改為0.40mm;
經(jīng)過改進(jìn),使得焊接后的應(yīng)力大大降低。
3、改進(jìn)后的效果
整個(gè)GD傳感器生產(chǎn)過程六西格瑪水平:3.96σ,報(bào)廢率為0,均超過項(xiàng)目當(dāng)初預(yù)期的目標(biāo)。
四、控制階段
①更改測(cè)試工藝文件和操作規(guī)程;
②更改膜片的設(shè)計(jì)圖紙;
③培訓(xùn)測(cè)試工序員工和膜片檢驗(yàn)員。
1、改進(jìn)后的系統(tǒng)誤差和改進(jìn)前相比顯著下降:容差百分率(SV/Tolerance)從67.1%降低到26.51%,效果顯著。
2、將膜片沖壓以后,加一道退火工序,膜片的厚度從0.38mm改進(jìn)為0.40mm;經(jīng)過改進(jìn),使得焊接后的應(yīng)力大大降低。
3、改進(jìn)后,整個(gè)GD傳感器生產(chǎn)過程六西格瑪水平為:3.96σ,報(bào)廢率為0,均超過項(xiàng)目當(dāng)初預(yù)期的目標(biāo)。