繼摩托羅拉、通用電氣推行六西格瑪管理取得巨大成功之后,六西格瑪為全世界的企業所關注。上海某機械部件有限公司的六西格瑪推廣工作,也得到了公司管理層的大力支持,特此聘請天行健咨詢公司應用六西格瑪的DMAIC流程改善BR2鎖扣產品銷子脫落問題。
1、銷子推出力的過程能力PPK值上升至1.5,銷子脫落現象不再出現;
2、年節約材料報廢成本及人工成本50萬元。
一、界定階段
從BR2鎖扣產品試制至2016年,BR2鎖扣在裝配過程中出現銷子脫落,造成鎖扣不解鎖,甚至鎖扣解體,導致產品功能性的缺失, 平均脫落比例為16% ,占所有不良比例的87% 。
二、測量階段
1、明確衡量指標
團隊從生產流程的各個環節入手,結合銷子脫落現象,將銷子的推出力定義為衡量銷子脫落的關鍵指標。后續所有環節,均以銷子推出力為研究方法和項目輸出,確定的具體指標為:銷子推出力需不低于100牛頓。
2、測量系統分析
團隊對銷子推出力的現狀進行了測量系統分析,確保后續收集到的數據更加精確,從而減少因測量系統誤差而帶來的影響。由于推出力屬于破壞性試驗,采用量具研究的嵌套方差分析,測量系統波動小于30% ,且分辨率大于5,說明測量系統符合要求。
3、確定改善目標
團隊對銷子推出力的現狀進行了過程控制研究和過程能力分析,過程控制無異常,但過程能力的PPK值僅為0.4,更進一步鎖定改善點--提高銷子推出力的過程能力,即提高銷子推出力的PPK值。
三、分析階段
1、鎖定關鍵工位
團隊結合產品結構和加工工藝,研究生產環節中各個工位對銷子推出力的影響,從而鎖定關鍵工位是0P10銷子外殼壓鉚工位和0P40壓鉚工位。
2、細化改善方向
由于OP10和O P40這兩個工位對銷子的加工方向相反,團隊對兩個工位加工后的銷子推出力進行了抽樣檢驗,并運用雙樣本T檢驗,從而確定OP10工位對銷子推出力存在正面影響,而O P40工位對銷子推出力存在負面影響。團隊的改善方向細化為提高OP10工位的銷子推出力,同時減小O P40工位的反向影響。
3、潛在影響因子收集
團隊鎖定關鍵的OP10工位和O P40工位,從人、機、料、法四個維度進行頭腦風暴,對可能起到影響的潛在因子進行收集,四個維度共收集到15個潛在因子(如圖1)。

圖1
4、標準化作業因素
在團隊成員收集到的15個潛在因子中,“設備誤操作”“員工未按照作業指導書操作”等6個潛在因子屬于不符合標準化作業。團隊成員在確認標準化作業的執行情況后,排除了上述6個潛在因子的影響。
5、量化因子分析
針對其余9個可量化衡量的潛在因子,團隊成員根據潛在因子的特性,對連續型數據因子和離散型數據因子,分別進行一般線性模型、T檢驗和回歸分析(如表1所示),以及根據各種方法得到檢驗P值。

表1
經過分析階段,團隊成員對所有潛在因子進行逐一驗證,篩選出對銷子推出力存在顯著性影響的三個關鍵因子:OP10壓鉚工裝角度、O P40壓鉚工裝壓鉚面積、銷子端面工藝圓角(如表2所示)。

表2
四、改善階段
團隊成員確定關鍵因子后,進行DOE試驗,尋找出三種因子的最佳組合方案。
1、因子水平設定
結合三種因子所存在的具體狀態,分別對三種因子進行水平設定。OP10壓鉚工裝角度設置“36°、45°、60°”三個水平狀,OP40壓鉚工裝壓鉚面積設置“大、小”兩個水平狀態(以工裝R角6.25m m 和R角6.75m m 作為區分),銷子端面工藝圓角設置“有、無”兩個水平狀態。
2、試驗設計及分析
團隊成員根據三種因子的水平設定,進行一般全因子設計,并得出三種因子的主效應和交互作用(如圖2)。

圖2
3、響應曲面分析
團隊成員對OP10壓鉚工裝角度進行響應優化,擬合出最佳角度為48.89°,考慮到機加工難度和成本,將最佳角度定義為50°。
4、因子最優組合
經過上述試驗設計,三種因子的最優組合方案確定為:OP10壓鉚工裝角度為50°,OP40壓鉚工裝截面積小(工裝R角6.75m m ),銷子端面取消工藝圓角。
五、控制階段
銷子推出力改善后,團隊成員對銷子推出力進行了控制統計,并與改善前的銷子推出力進行了對比。經過過程統計,團隊發現改善后銷子推出力能夠穩定地達到400牛頓,因此,團隊進一步對銷子推出力進行了內控,要求其大于400牛頓。
本項目的成功,使團隊成員對原材料的工藝特性、產品結構、內部生產流程有了更加深刻的認知,為后續工作的展開積累了寶貴的經驗;在活動中,團隊成員集思廣益、齊心協力,共同完成了項目,增強了團隊凝聚力;在天行健咨詢資深專家的指引下,團隊成員對六西格瑪的改善流程有了更加清晰、更加全面的認識,實現了理論與實際更好的結合。
1、員工對六西格瑪的改善流程有了更加清晰、更加全面的認識;
2、在天行健咨詢公司的改善后,銷子推出力的過程能力PPK值上升至1.70,銷子脫落現象未再出現;
3、年節約材料報廢成本及人工成本63萬元。