1.定義階段。


現(xiàn)實(shí)中,據(jù)G公司2020年8月停線問題統(tǒng)計(jì),STN350故障點(diǎn)288分鐘的累計(jì)報(bào)警停線問題是G公司2020年8月停線故障。通過分析旋壓曲線,分析報(bào)警曲線的最終轉(zhuǎn)矩偏低,低于70Nm(最終控制扭矩為70-160Nm)。一次的合格率只有98.03%。


采用SIPOC的高階流程圖(SIPOC),供應(yīng)商為某一螺栓供應(yīng)商和ATLAS公司。I輸入包括螺栓.半成品引擎.操作者.緊固程序,等等。工藝P為錨固,設(shè)備自動上緊。O輸出使螺栓緊固到最后的力矩。C是客戶的生產(chǎn)基地。


將VOC轉(zhuǎn)換成CTQ,即由于擰緊的最終扭矩低于70Nm而造成的工位擰緊報(bào)警。首先設(shè)定指標(biāo),現(xiàn)階段終擰緊度一次合格率為98.03%,目標(biāo)是終擰一次合格率99.5%,就停機(jī)時(shí)間費(fèi)用而言.電耗.螺栓成本的浪費(fèi),按年產(chǎn)量20萬臺引擎計(jì)算,預(yù)計(jì)可節(jié)約收益27.6萬元,工程計(jì)劃半年完成改進(jìn)。


2.度量階段。


本公司將定期對擰緊設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn),擰緊感應(yīng)器讀數(shù)與擰緊裝置讀數(shù)可靠,滿足擰緊精度≤3%的要求,設(shè)備測量系統(tǒng)滿足要求。


3.分析階段。


對現(xiàn)場油缸蓋螺栓擰緊過程進(jìn)行了整理,從人機(jī)料法環(huán)測六個(gè)方面對影響因素進(jìn)行分析,如圖1所示。


基于六西格瑪解決現(xiàn)場缸蓋螺栓擰緊問題

開始時(shí)可進(jìn)行以下快速檢查:


X1-STN340員工資格,從現(xiàn)場人員技能矩陣來看,該職位的員工均符合三級上崗資格,X2-STN350工作位置為自動操作,不涉及人員。故人為非關(guān)鍵性因素。


X3-設(shè)備導(dǎo)軌機(jī)構(gòu)確認(rèn),通過對設(shè)備日常點(diǎn)檢表的檢查,確認(rèn)導(dǎo)向定位工裝,氣缸上的導(dǎo)向銷限位工裝尺寸滿足使用要求,因此,這是一個(gè)非關(guān)鍵性因素。


X4-擰緊軸精度,通過擰緊軸校準(zhǔn)記錄,精度滿足3%要求。X5-套筒精度,通過設(shè)備日常點(diǎn)檢表確認(rèn)符合檢測要求,所以X4和X5是非關(guān)鍵性因素。


X6-氣缸蓋螺紋孔位置檢測,通過隨機(jī)抓取24組螺栓孔位置度的變量數(shù)據(jù)(標(biāo)準(zhǔn)為Φ0.6),利用mintab,計(jì)算位置度Cpk=1.93>1.33,即缸蓋螺栓孔位置度是關(guān)鍵因素。


X7-氣缸螺紋孔位移,通過QDAS數(shù)據(jù)庫對數(shù)據(jù)進(jìn)行測量,記錄到QDAS數(shù)據(jù)庫中,對其抓取數(shù)據(jù)讀出,達(dá)到1.33的容量要求,所以氣缸螺紋孔位置不是關(guān)鍵因素。


用X8-摩擦系數(shù)法,用雙樣本T檢驗(yàn),從摩擦系數(shù)1.2的兩個(gè)不同摩擦力系數(shù)出發(fā),通過Mintab計(jì)算,得到48組變量數(shù)據(jù),經(jīng)Mintab計(jì)算,P-value<0.05,表明缸蓋螺栓表面的摩擦系數(shù)具有顯著的影響。類似于圖2。


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X9-汽缸蓋螺栓外型尺寸,螺栓進(jìn)入工廠將用螺栓直線度檢具(標(biāo)準(zhǔn)為-0.3),隨機(jī)抽取24組樣品,用minitab軟件計(jì)算出其處理能力,Cpk=11.3,符合工藝能力要求,這是一個(gè)非關(guān)鍵因素。


X10-缸蓋螺栓抗拉強(qiáng)度,每批螺栓檢驗(yàn)外會有拉力(標(biāo)準(zhǔn)為≥940MPa),用Minitab對144組數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理能力計(jì)算,得到Cp=1.54,Cpk=1.12;盡管工藝能力不強(qiáng),但在可接受的范圍內(nèi),后續(xù)會根據(jù)改進(jìn)效果考慮是否進(jìn)一步提升。


X11-緊固程序,氣缸蓋螺栓采用扭力+扭力加扭力的擰緊工藝分為預(yù)擰和終擰緊兩部分,如圖3,旋緊工藝顯示。基于程序更改記錄,從2018年的SOP開始,程序并未發(fā)生改變,問題在八月發(fā)生,所以這是一個(gè)非關(guān)鍵因素。要確定X12設(shè)備的溫度和濕度,X13測量系統(tǒng)本身的誤差,X14的測量方法,是否產(chǎn)生變化。這三個(gè)影響因素都沒有發(fā)生變化,所以被認(rèn)為是一個(gè)不重要的因素。


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得出的結(jié)論是X8缸蓋螺栓表面摩擦系數(shù)是關(guān)鍵因素,X10缸蓋螺栓的抗拉強(qiáng)度是根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果而定的待判因數(shù)。其次,對缸蓋螺栓表面摩擦系數(shù)的影響因素進(jìn)行了分析。


基于8月份材料問題較多的螺栓,是四月份供應(yīng)商生產(chǎn)的,而其2月生產(chǎn)的螺釘在廠里的性能更好,針對這兩批螺栓的情況進(jìn)行了對比分析。

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通過對表2中兩種表面處理標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行分析、對比,如表2、B50和CP8000處理后螺栓的加工能力差異,B50處理后螺栓摩擦系數(shù)Cpk=1.65如圖4所示。最終鎖定的原因是供應(yīng)商表面工藝的改變。


4.改善階段。


六西格瑪改進(jìn)階段的目的是對解決方案進(jìn)行優(yōu)化,確認(rèn)達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)。供貨商用B50代替CP8000的表面處理油,生產(chǎn)螺栓進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。將改進(jìn)后的錨桿在現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證,隨機(jī)收集了2496個(gè)變量數(shù)據(jù),用Minitab軟件對其進(jìn)行分析,樣本量為101Nm,樣本量為2.26。經(jīng)改進(jìn),該廠在發(fā)動機(jī)連續(xù)2個(gè)月的生產(chǎn)過程中,其終擰緊度一次合格率達(dá)99.7%,改進(jìn)有效。


5.控制階段。


在控制階段,確保氣缸蓋螺釘一次緊固合格率有了明顯的提高??刂朴?jì)劃需要由供應(yīng)商優(yōu)化,如表3所示;工廠內(nèi)部需要實(shí)時(shí)監(jiān)測,要求外部檢測.工藝制定每周擰緊一次日報(bào),報(bào)告擰緊工作位置一次一次擰緊原因分析,生產(chǎn)部門利用OEE技術(shù),整理緊固件。


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總結(jié)


為解決裝配線缸蓋螺栓終緊度一次合格率低的問題,采用六西格瑪質(zhì)量管理工具,通過定義.測量.分析.改善.控制過程,挖掘根源,改善優(yōu)化,達(dá)到精益求精的效果.消除生產(chǎn)浪費(fèi),提高生產(chǎn)效率。



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